溶解乙炔裝置的原始運轉
1、發生器原始運轉(由發生器操作工進行)
1.1電石加料
1.1.1吊起加滿合格電石的料斗,擦凈連接插筒上的灰塵。
1.1.2檢查O形卷,如果需要將其用潤石粉潤滑一下。
1.1.3將電石斗放在儲料斗上端的異徑連接體上。
1.1.4連接氮氣管,用純度≧98%的氮氣吹除5-6分鐘。
1.1.5當壓力達700mm H2O柱(7kpa)時,關閉進排氣閥,壓力保持不表。
1.1.6打開儲料斗上的加料閥。
1.1.7打開電石斗的底閥。
1.1.8如有緊急情況,可打開氮氣閥,以防進一步泄露和由此產生的過熱并熄滅可能產生的燃火。
1.1.9檢查儲料斗的料位傳感器是否指示加滿的位置。
1.1.10當電石加料斗排空時,關閉加料斗的底閥,然后再關閉儲料斗上的加料閥,并檢查儲料斗密封完好。
1.1.11將加料斗吹除3-4分鐘,卸下加料斗的氮氣接頭,將加料斗吊走,此時加料完畢(如有可能可進行化驗)。
1.2發生器的原始運轉
1.2.1當用氮氣吹掃整個發生器系統后,即可按上述電石加料步驟開始加料。
1.2.2將發生器、洗滌器、安全水封加水至正常操作水位。
1.2.3打開高位水箱的進水閥,向其中加水至正常水位。
1.2.4打開加水桶的進出水閥及與發生器的連通閥。
1.2.5破碎后的電石尺寸應不大于80毫米,3-5毫米的電石應不超過30%,而3毫米以下的電石應不超過3%,扁而大的電石應在破碎前打碎。如果破碎機出口處已裝吸風管,所破電石可不再過篩,否則還應過篩除去細灰。
1.2.6電石加入儲料斗后,繼續用氮氣對加料斗吹掃3-4分鐘(如有可能可進行化驗)吊走。
1.2.7開啟洗滌器的放散閥,啟動加料傳動裝置,對發生器開始加料。
1.2.8用乙炔吹掃發生器及洗滌器3-5分鐘后,以洗滌器取樣閥取樣分析,當乙炔純度達95%時,打開洗滌器出氣閥,同時關閉散閥。
1.2.9打開氣柜放氣閥,吹掃5分鐘關閉放氣閥,使氣柜鐘罩上升,然后再打開放氣閥,單氣柜下降到低位置,如此反復至少2-3次,直至分析乙炔純度達到97%,后將氣柜鐘罩上升到全行程的一半以上。
1.2.10打開氣柜出氣閥及其它管路系統閥門按壓縮機原始運轉的要求,啟動壓縮機,對整個管路系統進行吹掃(如前述用氮氣吹掃空氣一樣)直至乙炔濃度化驗合格為止。
2、壓縮機原始運轉(由壓縮機操作工進行)
2.1乙炔試車
2.1.1化驗壓縮機進口的乙炔純度大于99%,同時用浸過10%硝酸銀的濾紙進行著色試驗,要求沒有著色,以控制有害氣體硫化氫和磷化氫的含量。
2.1.2打開中間座上的氮氣吹掃閥,并檢查是否暢通。
2.1.3啟動壓縮機,用乙炔氣置換氮氣,直到從灌充臺前的排氣取樣口取得的乙炔純度達到98.5%時,便可改接通灌充臺,進而升壓。
2.1.4運行中應做記錄,當壓力升到額定值時,各項技術參數都應達到規范要求。
2.1.5運行一個周期后(充瓶一次),停機,將高壓管路的乙炔氣回收到氣柜中。然后由壓縮機進氣口充入純度為97%以上的氮氣,直到由排氣口取樣測得乙炔含量低于1.5%時,停機。
2.1.6拆下各級活門,檢查各級氣缸頭內表面及各級活門里側應無炭黑。各主要摩擦面,如連桿大小頭瓦,十字頭應無明顯磨損及拉毛。
2.1.7設備經試運轉后,應對全站工藝設備的試運轉情況進行匯總, 并作出試運轉結論,經主管技術領導人批準后,再確立正式投入進引,待處理后再投入運行或處理后再次進行試運轉。
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